人形機器人“狂奔”,快遞無人化時代還有多遠?

每經記者|趙雯琪 陳 婷 每經編輯|杜 宇

螢幕裡,傳送帶勻速運轉,冷白色燈光下,銀灰色的人形機器人穩穩站立,機械臂精準完成抓取、翻轉、投放整套動作,包裹從識別到分揀一氣呵成快遞。螢幕前,數百萬名網友線上圍觀這場特殊的“耐力賽”,有人為流暢操作點贊,也有人緊盯畫面看看機器人是否會失誤。

人形機器人“狂奔”,快遞無人化時代還有多遠?

新華社圖

這是美國人形機器人公司Figure AI在社交媒體X平臺發起的“無剪輯、無干預”物流分揀直播測試快遞。5月22日,這場原計劃8小時的直播在不間斷直播到200個小時後宣佈結束挑戰,3臺機器人透過自主輪換充電、故障自主診斷,累計分揀包裹超過24.9萬件,平均3秒分揀1個包裹,接近人類熟練工的水平。

這場現象級直播迅速在全球引發人形機器人替代人工的討論快遞,也讓國內快遞行業的目光再次聚集,人形機器人分揀究竟是里程碑式的技術突破,還是精心策劃的營銷噱頭?它距離規模化落地還有多遠?

對此,《每日經濟新聞》記者(以下簡稱每經記者)對話多位具身智慧領域資深專家及快遞行業一線從業者快遞。有業內人士表示,該測試展示了人形機器人連續作業穩定性顯著進步,但測試環境與真實物流場景存在巨大差距。也有快遞行業資深人士表示,如果機器人價格能被“打”下來,以直播中的情況來看,是完全可能替代大部分人工的。

技術突破難掩場景侷限性

每經記者注意到,此次直播的核心亮點是機器人無人值守連續作業能力快遞。3臺機器人透過輪換機制實現24小時運轉:單臺機器人可連續工作3小時至4小時,電量降至20%時自主前往充電區,滿電機器人無縫接替,檢測到故障則自動駛入維護區請求替換。

最終,Figure AI創始人決定在第200小時時結束這場直播,機器人的包裹分揀記錄也定格在了249558個,如果以單個包裹處理速度看,幾乎接近普通分揀工水平快遞

直播期間,Figure AI還邀請實習生艾梅·傑拉德與機器人進行10小時競技,比賽遵循加州勞動法,人類享有法定休息時間快遞。最終人類以192件微弱優勢險勝,但休息期間曾被機器人反超。賽後傑拉德手指關節酸脹無法繼續工作,機器人卻仍保持狀態。Figure AI CEO(執行長)Brett Adcock隨即宣稱:“這可能是人類最後一次在分揀任務中戰勝機器人。”

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“Figure 03在連續作業穩定性和動作流暢性上確實行業領先,但測試場景過於理想化,參考價值有限快遞。”一位不願具名的具身智慧業內人士告訴每經記者。

他指出,直播中包裹規格高度統一:軟包僅顏色不同,大小厚薄完全一致,紙盒也只有兩種標準規格快遞。“但真實快遞SKU(最小存貨單位)複雜度遠超想象,即便小件供包環節,包裹形狀、重量、材質也千差萬別,還有大量異形件、易碎件和液體包裹。且直播中多為易處理的軟包,實際作業中不規則紙盒處理難度更高。”

在他看來,這場直播無法證明分揀能力的場景泛化性快遞。現實中每個物流中心的空間佈局、光線、裝置型號都不同,很多地方還存在新老裝置混用情況,對機器人環境感知和自適應能力要求極高。

該業內人士向每經記者進一步拆解了分揀場景的複雜性:實際流程中,不同環節對包裹擺放要求各異,有的需頂面掃碼,有的需五面掃碼;投放目標既有傳送帶也有分揀小車;分揀員還需識別挑出破損、漏液等異常件快遞。“這些核心場景直播均未覆蓋,也是當前人形機器人的短板。”該業內人士坦言。

此外,真實物流中心的極端環境也是一大挑戰快遞。“南方物流中心冬季室溫與戶外接近,夏季最高可達46℃~47℃,對電子裝置穩定性和耐久性考驗極大。”該業內人士補充道。

對於“固定工位是否需要雙足”的核心問題,他直言:“雙足雖帶來更好的移動性和通用性,但固定工位作業完全不需要,成本太高快遞。”

這些觀點也道破直播中機器人分揀的關鍵盲點:實驗室環境下的紀錄突破,與真實物流中心的穩定商業化運營之間,仍隔著無數工程化鴻溝快遞

噱頭還是實力

這場直播也引發了國內快遞業的高度關注快遞。一位頭部快遞企業負責人向每經記者表示,直播中機器人承擔的前端小件上供包臺環節,正是當前分揀流程中自動化程度較低、人力需求最集中的環節之一。

該負責人表示,將包裹放上供包臺有三個步驟:稱重、掃描、放件,如果有異形包裹則需要人工篩選出來放在另一邊的處理區快遞。“快遞公司對分揀員的考核指標約為每小時1500件,熟練工最快可達1800件。”該負責人稱,這對熟練工來講是不多的,但不熟練的人人工干預情況就會比較多,此外,一些體積稍微大點或者重量過輕的包裹也需要挑出來人工處理。

不過他也提到,如果未來分揀包裹的機器人價格能被“打”下來,以直播時的模式來看,機器人當下的水平是完全可替代大部分人工的快遞

但更多業內人士對其當前實用性持謹慎態度快遞

一位業內人士向每經記者表示,目前多數轉運中心已實現更高程度的無人化擺貨:透過傳送帶將快件輸送至篩分裝置,經智慧平鋪排布後送入雷射識別通道,全程無需人工干預快遞

當前市場已有成熟的自動化分揀解決方案,其中單件分離系統專門針對“快件混堆難分”痛點快遞

該業內人士算了一筆效率賬:“Figure 03平均約3秒分揀一件包裹,人工擺件每秒1到2件,而成熟單件分離系統每秒可達2.7件快遞。純效率方面,人形機器人目前沒有什麼優勢。”

也有一家頭部快遞企業內部人士向每經記者坦言:“人形機器人雖能實現六面掃碼基礎功能,但效率遠不及專用六面掃碼裝置,這更多的是噱頭快遞。”

效率、適用場景之外,成本也是人形機器人商業化的核心障礙快遞。據公開報道,Figure 03預計3萬美元起的售價,與美國倉庫工人年薪相當,依託24小時三班倒的作業優勢,其在美國市場的投資回報週期勉強可接受。但中國人工成本更低,且快遞行業利潤微薄,對自動化投入的成本敏感度也會更高。

機器人真正的價值在哪

儘管有爭議,但人形機器人正加速從實驗室走向產業現場快遞。快遞行業專家趙小敏在接受每經記者採訪時表示,今年國內外市場呈現同一趨勢:物流機器人落地提速,應用已從試點邁入實戰階段。

“今年是物流機器人規模化應用的關鍵躍升之年,預計明年可實現全行業大範圍普及快遞。”趙小敏分析,“不單是物流企業,製造企業的生產線、倉儲場景也在加快引入機器人,這一趨勢不可逆轉。”

實際上,國內頭部物流企業早已佈局具身智慧領域快遞。2026年4月27日,星動紀元完成超2億美元融資,由順豐戰略領投,其機器人已在順豐多個物流中心上崗。2026年5月,星動紀元自研的“星動M7”進駐中國郵政廣州郵區中心負責供件作業,目前效率達人工的85%以上。

2025年7月,京東領投3傢俱身智慧企業,稱將聚焦供應鏈場景推動技術落地快遞。2025年10月,科捷物流與優必選子公司達成戰略合作,共同打造倉儲無人化方案,試點成功後將在全國推廣並探索海外應用。

華龍證券釋出的研報指出,人形機器人在工廠場景的良好表現是大規模應用的先決條件,汽車、物流、消費電子等行業有望加速部署,帶動出貨量快速增長,維持行業“推薦”評級快遞

業內更務實的觀點認為,人形機器人的真正價值不在於替代自動化裝置,而在於填補人力斷層和覆蓋自動化盲區快遞。當前快遞轉運中心的供包環節,因包裹形態各異、堆疊複雜,傳統自動化裝置難以高效處理,正是全自動化的薄弱點,這也是企業率先在此環節引入人形機器人的原因。

封面圖片來源快遞:新華社圖

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